西门子模块6SL3120-1TE26-0AA3参数详细
该数控分度头在径向安装数显尺来控制径向分度尺寸;由PLC控制步进电机轴向分度。操作人员启动电源 ,输入分度数后 ,调整/分度开关置于分度位置即可实现手动或自动分度。在自动分度中可实现分度机构的松开、上升、分度、下降、卡紧再松开的顺序控制
3、分度算法
设总孔数为D2,总脉冲数D0,分度脉冲可计算为 :D0/D2=D4 +D5(余数)。若D5=0时 ,步进电机每转动一次,电机转角控制脉冲均为D4。若D5≠0时 ,将D5与孔数的一半(D2/2=D8)进行比较,若小于孔数的一半,步进电机先按D4个脉冲分度,步进电机每转过一个分度角,余数D5累积一次,当累积数大于D8时,步进电机则按D4+1个脉冲分度一次,此时累积数减去D4+1脉冲的余数即D2-D5,然后再按D4个脉冲分度,依次类推直至分度完毕;若余数大于孔数的一半,步进电机先按D4+1个脉冲分度,余数按D2-D5累积,当累积数大于D8时,步进电机则按D4个脉冲分度一次,此时累积数减去D4脉冲的余数D5,然后再按D4+1个脉冲分度,依次类推直至分度完毕。这样的分度算法,使孔与孔之间的分度误差始终小于一个脉冲当量,可以实现在3600转角误差为0的分度精度要求。
该大型数控分度头应用于1000mm~2000mm的轴承内、外套的分度 。主要优点为 :(1)分度精度高。驱动器在较高细分10000工作状态下,孔孔之间分度误差可控制在7.3μm, 可以实现3600转角误差为0的分度精度要求,满足了工件的分度要求。(2) 工作效率高,分度速度快。选用的PLC较高频率为200HZ,在自动分度工作状态下,50个孔的分度工作不足十分钟即可完成。(3)操作灵活、简便。该数控分度头实现调整(不分度)、手动或自动分度等电气操作。人工分度方式需要测量、画线等费工费时 ,由PLC控制的步进电机自动分度方式只需输入分度数 ,即可实现分度的多种控制。 (4)该数控分度头经济、实用。投入使用后,较好地解决了以往大型轴承内、外套的分度存在的问题,提高了轴承产品质量 ,降低工人劳动强度
原设备采用机械式计数,卷绕动力采用离合器传动,元件卷绕的起动、停止、圈数控制等均由人工操作控制,因此存在产品参数离散性大、产品质量与生产效率因人而异等不足之处。
工艺要求简述:由于卷制材料是10几微米的薄膜,要求卷轴平稳起动,均匀加速,以使用张力平稳;中间在某些位置需要停顿,作一些必要的处理,再继续卷绕;和起动一样,停顿或停止时,必须均匀减速,保持张力平稳;要求最后圈数准确。
2 控制系统构成
很自然地想到S7-200PLC应该能够实现项目要求的控制功能。
S7-200CPU本体已含有高速脉冲输出功能,普通型号的CPU脉冲输出频率达20KHz,而224XP(CN)更是高达100kHz,可以用来驱动步进电机或伺服电机,再由电机直接驱动卷绕主轴旋转,完成工艺所要求的动作。
步进电机在成本上具有优势,但是步进电机的运转平稳性不如伺服电机,而两者的定位精度(圈数)的控制,在本工艺里都可以达到要求。我们考虑先试用步进电机的方案。
步进电机的驱动,实际上是由相应的步进电机驱动器负责的,所以步进电机的相数齿数等等问题由相应的驱动器解决,选择步进电机要考虑的主要是体积、转矩、转速等,不是本文的重点;
PLC向驱动器送的仅为代表速度与位置的脉冲,这里要考虑的是步进电机在规定的转速下是否足够平稳,是否适合作为薄膜卷绕的动力。
我们作了一个模型机进行试验,采用细分型的驱动器,在50齿的电机上达到10000步/转,经17:25齿的同步带减速传动(同时电机的振动也可衰减),运转很平稳,粗步确定可以达到工艺要求。于是正式试制一台,也获得成功,性能达到工艺要求,目前已经按此方案批量进行改造。
CPU选择224XPCN DC/DC/DC,系统构成如下:
224XP*1、步进电机*2、细分型驱动器*2、TD200*1、LED显示屏*1、编码器*1。
2.1 PTO0(Q0.0)输出一路高速脉冲,负责驱动卷绕主轴的旋转;
2.2 PTO1(Q0.1)输出一路高速脉冲,负责驱动主轴的水平直线移动;
2.3 一个正交增量型编码器装在主轴上,作为卷绕圈数的反馈;
2.4 TD200作为人机界面,用于设定参数
2.5 一个LED显示屏用于显示实时的卷绕圈数。在实际生产中,工人需要时时参考卷绕的进度,LED显示比LCD醒目,所以这里放置了一个自制的LED显示屏。LED屏和PLC的连接方式,可参考本人在2003年的*论文集中的文章。
3 控制系统完成的功能
3.1 控制系统首先要实现的功能,是卷绕的平稳起动、加速、减速、平稳停止。在新版的S7-200中,支持高速输出口PTO0/PTO1的线性加/减速,通过MicroWin的向导程序,非常容易实现。实际上,以目前的情况,线性加减速只能使用向导生成的程序,Siemens没有公开独立可使用的指令。
3.2 使用位置控制向导生成以下四个子程序(**CPU内的PTO,不包括**模块的情况),以PTO0为例:
3.2.1 PTO0_CTRL:每周期调用一次,可以控制PTO0的行为;
3.2.2 PTO0_MAN:可以控制PTO0以某一频率输出脉冲,并且可以通过程序随时中止(减速或立即中止);
3.2.3 PTO0_RUN:运行(在向导中生的)包络,以预定的速度输出确定个数的脉冲,也可以通过程序随时时中止(减速或立即中止)。
3.2.4 PTO0_LDPOS:装载位置用,本例使用相对位置,所以不必装载。
本例的工艺要求,输出脉冲数可变(圈数可设定),又要在工艺允许的情况下尽可能地按*的速度运行,也要随时能够减速停止,包括人工手动的停车要求。直接使用PTO0_MAN和PTO0_RUN都无法直接满足要求,以下来研究配合辅助手段如何实现。
3.3 精确的位置(圈数)控制
3.3.1 PTO0_RUN + 中断
卷绕定位与圈数控制,达到0.1圈以内的精度即可,以10000步/转的细分驱动器,0.1圈相当于1000脉冲。
使PTO正以较高100kHz速度输出脉冲,以1ms的时间响应中断,脉冲的误差约为100个,所以从理论上说,中断方式把脉冲误差控制在1000个以下完全可以。
如何实现?我们来看下面一个PTO0_MAN指令执行的示意图:
有恒速阶段
无恒速阶段
当PTO0_MAN指令RUN=1允许脉冲输出时,脉冲序列从较低速(起始速度,本例设为100p/s,很小,可以认为0)线性加速,加到*速度speed后保持匀速,当收到减速停止RUN=0命令时,线性减速,至较低速后停止。
所以,我们只要在脉冲输出前计算出停止指令执行的位置,并在此位置设置中断以便执行减速停止指令,就可保输出的序列脉冲个数在要求的误差范围内。
计算过程:
本例加速和减速的斜率是相同的,比较简单,如果两个斜率不同,计算稍麻烦一点,原理差不多。
3.3.1.1 用向导生成一个较高速单速包络,从生成的PTO0_DATA中找出加速和减速脉冲数(可以参考3.3.2节的描述),如果加减速斜率相同,这两个数应该是一样的,由于计算精度的关系,差几个脉冲也属正常。这个数据在程序中可以作为常数使用。
3.3.1.2 如果目标脉冲数大于加速和减速脉冲数之和,表示脉冲输出可以加速到较高速,有恒速阶段,那么中断位置=目标脉冲数-减速脉冲数;
3.3.1.3 如果目标脉冲数不大于加速和减速脉冲数之和,无恒速阶段,包络变成一个等腰三角形(两边斜率相同的情况),那么中断位置=目标脉冲数/2。
3.3.1.4 更进一步,水平恒速的速度可变,就象本案的情况,卷绕速度是可设定的,而且这个速度受机械/电机较高限速、薄膜较高线速的限制,取三者中的较小值,然后才能确定加速到该速度所需的脉冲数,通过简单的数学计算即可获得。
3.3.2 PTO0_RUN + 修改包络参数
可以看出,一个较简单的包络分为4段(VB1025):
段0:加速段,加速脉冲数在VD1033
段1:恒速段,恒速脉冲数在VD1043
段2:减速段,减速脉冲数在VD1063
段3:较终减速脉冲数,VD1063。依我的经验看,这个较终减速脉冲数始终为1。
在向导中,只能生成有限的包络,如果目标脉冲数任意的,我们只好修改包络里面的数据了。加速段和减速段的脉冲数不方便改,因为线性加减速的指令并不清楚,所以只好修改恒速段的脉冲数。实践明,修改恒速段的脉冲数,可以非常容易且准确地控制输出脉冲数。一的限制是,总的脉冲数,必须大于加减速段+较终减速段脉冲数之和,也即恒速段的脉冲不能小于1。
使用步骤:
3.3.2.1 在启动PTO0_RUN之前,计算出恒速段的脉冲数=目标脉数数-加减速脉冲数之和-1,填入包络表中的恒速位置;
3.3.2.2 启动PTO0_RUN。
3.4 在本项目的设备改造中,主轴卷绕的圈数、中间起停点的变化范围大,使用“PTO0_RUN + 中断”,安排在Q0.0输出;
中断是由高速计数器触发的,所以在Q0.0的向导中使能HC0为作脉冲输出内部反馈,在启动PTO0前使能12#中断“HSC0 CV=PV”,中断程序样例如下:
LD SM0.0
R M20.4, 1
CALL PTO0_MAN, M20.4, PTO0_V, VB290, VD292
DTCH 12
主轴的水平直线运动,行程比较固定,调节范围小,使用“PTO1_RUN + 修改包络参数”,安排在Q0.1。
4 项目运行
首台设备改造完成于2005年12月,至目前已有6台投入运行,效果达到预期的目标,保证了产品质量的一致性,生产效率也有提高,工人劳动强度明显降低。
控制箱实物
5 体会
S7-200是一款是非常优秀的微型控制器,许多功能进行深入研究之后可以做到灵活应用,拓宽其在小型控制领域的应用范围,同时保持较低的应用成本。
S7-200非常象一台带控制IO功能的**级微型计算机,使用STL编程,完全不受继电器逻辑那一套框框的约束,可以象一种计算机语言一样自由地编程。
原设备采用机械式计数,卷绕动力采用离合器传动,元件卷绕的起动、停止、圈数控制等均由人工操作控制,因此存在产品参数离散性大、产品质量与生产效率因人而异等不足之处。
工艺要求简述:由于卷制材料是10几微米的薄膜,要求卷轴平稳起动,均匀加速,以使用张力平稳;中间在某些位置需要停顿,作一些必要的处理,再继续卷绕;和起动一样,停顿或停止时,必须均匀减速,保持张力平稳;要求最后圈数准确。
2 控制系统构成
很自然地想到S7-200PLC应该能够实现项目要求的控制功能。
S7-200CPU本体已含有高速脉冲输出功能,普通型号的CPU脉冲输出频率达20KHz,而224XP(CN)更是高达100kHz,可以用来驱动步进电机或伺服电机,再由电机直接驱动卷绕主轴旋转,完成工艺所要求的动作。
步进电机在成本上具有优势,但是步进电机的运转平稳性不如伺服电机,而两者的定位精度(圈数)的控制,在本工艺里都可以达到要求。我们考虑先试用步进电机的方案。
步进电机的驱动,实际上是由相应的步进电机驱动器负责的,所以步进电机的相数齿数等等问题由相应的驱动器解决,选择步进电机要考虑的主要是体积、转矩、转速等,不是本文的重点;
PLC向驱动器送的仅为代表速度与位置的脉冲,这里要考虑的是步进电机在规定的转速下是否足够平稳,是否适合作为薄膜卷绕的动力。
我们作了一个模型机进行试验,采用细分型的驱动器,在50齿的电机上达到10000步/转,经17:25齿的同步带减速传动(同时电机的振动也可衰减),运转很平稳,粗步确定可以达到工艺要求。于是正式试制一台,也获得成功,性能达到工艺要求,目前已经按此方案批量进行改造。
CPU选择224XPCN DC/DC/DC,系统构成如下:
224XP*1、步进电机*2、细分型驱动器*2、TD200*1、LED显示屏*1、编码器*1。
2.1 PTO0(Q0.0)输出一路高速脉冲,负责驱动卷绕主轴的旋转;
2.2 PTO1(Q0.1)输出一路高速脉冲,负责驱动主轴的水平直线移动;
2.3 一个正交增量型编码器装在主轴上,作为卷绕圈数的反馈;
2.4 TD200作为人机界面,用于设定参数
2.5 一个LED显示屏用于显示实时的卷绕圈数。在实际生产中,工人需要时时参考卷绕的进度,LED显示比LCD醒目,所以这里放置了一个自制的LED显示屏。LED屏和PLC的连接方式,可参考本人在2003年的*论文集中的文章。